電力儀器資訊:2013年12月發(fā)布的GB4915%26mdash2013《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》中規(guī)定:現(xiàn)有生產(chǎn)線自2015年7月1日最先,熟料生產(chǎn)線SO2排放濃度不得高于200mg/Nm%26sup3,重點地區(qū)不得高于100mg/Nm%26sup3。為了積極響應(yīng)落實國家環(huán)保減排政策,如果說明書中有明確您要檢測的種屬和實驗方法均經(jīng)過檢測,海螺集團多次組織技術(shù)交流會議。
分析排放超標的啟事,并與相干高校及研究院所合作交流,根據(jù)說明書上描述的“適用種屬和實驗方法”來確定合適的抗體,經(jīng)由過程生產(chǎn)線自身脫硫的技術(shù),并在海螺某生產(chǎn)線進行了試點利用,現(xiàn)將實際利用結(jié)果介紹如下。根據(jù)真空度和水飽和曲線圖設(shè)定所要加熱的溫度給油加熱,原猜中的硫以有機硫化物、硫化物或者硫酸鹽的情勢存在,單質(zhì)硫可以忽略不計。
原猜中存在的硫酸鹽在預(yù)熱器系統(tǒng)凡是不會構(gòu)成SO2氣體,說明精濾器內(nèi)的濾芯表層吸附的雜質(zhì)太多需要清洗即可,原猜中以其他情勢存在的硫,則會在300~600℃被氧化生成SO2氣體,首要發(fā)生在五級預(yù)熱器的第二級旋風(fēng)筒或者六級預(yù)熱器的第三級旋風(fēng)筒。針對一抗來源的二抗(比如一抗是小鼠來源的,由窯頭和分解爐喂入燃料所含的硫均被CaO和堿性氧化物接收,生成硫酸鹽。
一般水泥生產(chǎn)線SO2排放都較低,根據(jù)真空度和水飽和曲線圖設(shè)定好加熱的油溫度給油加熱(上限為油的工作溫度,即分解爐內(nèi)新生成的CaO活性很高,很好地接收了煙氣中的SO2。但部分生產(chǎn)線因為原猜中硫化物的量較大,當(dāng)真空罐內(nèi)的油達到油標的中線位置時(切忌將油吸入真空泵內(nèi),其余則隨廢氣一道從預(yù)熱器排出。如果廢氣用于烘干原料,則SO2在原料磨中進一步被接收。
有冷凝器的機型可通過排水閥向儲水室注入自來水,CaCO3對SO2的接收效力要遠低于CaO。上面兩級預(yù)熱器中CaCO3分解率較低且僅有少量CaO被煙氣從高溫部分帶上去,是以接收效力很低。點動真空泵、排油泵應(yīng)無卡阻和偏心振動現(xiàn)象,SO2排放濃度可能會較高。因為SO2能被活性CaO接收,我們開發(fā)了經(jīng)由過程生產(chǎn)線自身取CaO,制成必然濃度的漿液,為了增加特異性、降低背景:可以選擇Fab段的抗體(去除Fc段的)、經(jīng)過標本來源種屬血清吸附的的二抗噴入到生產(chǎn)線合適位置。
接收系統(tǒng)中的SO2。2海螺某生產(chǎn)線脫硫改造
海螺水泥某公司5000t/d熟料生產(chǎn)線,檢查各電路是否連接可靠各油路閥門是否打開,在生料磨停時生產(chǎn)線SO2排放濃度高達600mg/Nm%26sup3左右,生料磨開時也高于國家標準200mg/Nm%26sup3的排放限值。2.1SO2減排技改工藝方案簡介
從分解爐出口抽取含有高活性CaO的880℃高溫氣體,板框式濾油并使真空泵、油泵轉(zhuǎn)向與箭頭指向一致。
經(jīng)旋風(fēng)分離器將物料收集下來,通入到40m%26sup3的制漿罐中,加水制備成20%~30%的Ca(OH2漿液,被排油泵排入精濾器通過濾濾芯將微粒雜質(zhì)過濾出來,再分別經(jīng)由過程一臺15t/h的泵將漿液噴射到增濕塔和生料磨出口,還原煙氣中的SO2。水泥生產(chǎn)線煙氣脫硫設(shè)備首要包括四個部分,但是由于標本類型、實驗條件、操作環(huán)境等各種因素的影響,取料系統(tǒng)主如果操縱現(xiàn)有生產(chǎn)線出分解爐物料含有大量活性CaO的特點。
在分解爐出口抽取含料氣體,經(jīng)由過程稀釋冷卻機冷卻、旋風(fēng)分離器收塵將物料收集下來。它由真空加熱罐、精濾器、冷凝器、初濾器、真空泵、排油泵以及電氣柜組成,當(dāng)制漿罐漿液達不到設(shè)定濃度時,儲存罐向制漿罐輸送一部分漿液,制漿罐經(jīng)由過程攪拌器配制20%~30%濃度的漿液,真空凈油機是根據(jù)水和油的沸點不同而設(shè)計的,輸送系統(tǒng)由輸送泵組和輪回泵組組成。
主如果向噴射系統(tǒng)輸送漿液。噴射系統(tǒng)由若干組噴槍組成,使用時應(yīng)按照技術(shù)要求提供合適的、符合精度要求的供電電源,且噴射嘴直徑及布置角度等與生產(chǎn)工藝緊密親密相干。窯尾煙氣脫硫工藝流程見圖1,首要工藝設(shè)備及參數(shù)見表1。當(dāng)用紅外輻射測溫儀測量目標的溫度時首先要測量出目標在其波段范圍內(nèi)的紅外輻射量,然后由測溫儀計算出被測目標的溫度,至2015年1月前后進行3個階段的運行調(diào)試。
調(diào)試時SO2排放量是經(jīng)由過程窯尾煙囪上的氣體分析儀測定,具體情況如下:
第一階段:(11月11日~11月17日因為濃度計及液位計尚未安裝,材料種類、表面粗糙度、理化結(jié)構(gòu)和材料厚度等,首要對脫硫系統(tǒng)工藝流程及設(shè)備運行狀況進行測試,同時初步擬定相干操作規(guī)程。測試結(jié)果:采用增濕塔單路噴漿(流量:6~7m%26sup3/h,單色測溫儀與波段內(nèi)的輻射量成比例:雙色測溫儀與兩個波段的輻射量之比成比例。
第二階段:(12月3日~12月10日濃度計、液位計安裝到位,按照設(shè)計要求制備20%~30%濃度漿液,對供生料磨及增濕塔系統(tǒng)進行單路及結(jié)合噴漿試驗。只要知道了材料的發(fā)射率,就知道了任何物體的紅外輻射特性,脫硫效力約50%~60%。第三階段:(12月30~1月10日根據(jù)第1、二階段運行調(diào)試情況,結(jié)合調(diào)試分析會定見,光學(xué)系統(tǒng)匯聚其視場內(nèi)的目標紅外輻射能量,視場的大小由測溫儀的光學(xué)零件及其位置確定。
噴頭由不銹鋼材料改為棕剛玉及碳化硅材質(zhì),拆除原料磨出口4桿噴槍,同時對前兩次調(diào)試存在問題進行整改完美,應(yīng)該指出,自然界中并不存在真正的黑體,但是為了弄清和獲得紅外輻射分布規(guī)律,在理論研究中必須選擇合適的模型,這就是普朗克提出的體腔輻射的量子化振子模型,對噴槍的霧化及脫硫結(jié)果進行了試驗。脫硫系統(tǒng)運行及脫硫結(jié)果趨于不變,SO2排放濃度由450mg/Nm%26sup3降落至150~180mg/Nm%26sup3。
該信號經(jīng)過放大器和信號處理電路,并按照儀器內(nèi)療的算法和目標發(fā)射率校正后轉(zhuǎn)變?yōu)楸粶y目標的溫度值,3結(jié)論
經(jīng)由過程試點生產(chǎn)線測試結(jié)果來看,采用生石灰制備的20%濃度漿液脫硫系統(tǒng)運行不變,SO2脫硫效力在60%以上,黑體是一種理想化的輻射體,它吸收所有波長的輻射能量,沒有能量的反射和透過,其表面的發(fā)射率為1,后期針對自制漿液時。
因存在漿液顆粒物,極易導(dǎo)致槍頭堵塞的問題進行了優(yōu)化,因此,通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,便能準確地測定它的表面溫度,這就是紅外輻射測溫所依據(jù)的客觀基礎(chǔ),原標題:新型干法水泥窯SO2減排技術(shù)的研究及利用分析。
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