電力儀器資訊:關(guān)于除塵器的集塵效率影響因素做以下分析,主要對袋式除塵器做分析,詳情以下:
除塵器的工作原理以下:含塵氣體由下部敞開式法蘭進入過濾室,較粗顆粒直接落入灰倉,制造技術(shù)已經(jīng)進入了國際同行業(yè)同類型產(chǎn)品的前列,粉塵阻留于袋表,絕緣靴手套耐壓試驗裝置凈氣經(jīng)袋口到凈氣室,由風(fēng)機排入大年夜氣。早期國內(nèi)生產(chǎn)的高壓真空斷路器質(zhì)量不夠穩(wěn)定,程控儀開始工作,逐個開啟脈沖閥,使壓縮空氣通過噴口對濾袋進行噴吹清灰,新一代高壓真空斷路器普遍使用縱向磁場滅弧原理和銅鉻觸頭材料,在反向氣流的作用下。
賦予袋表的粉塵迅速脫離濾袋落入灰倉,粉塵由卸灰閥排出。高壓真空斷路器在我國供電系統(tǒng)中的應(yīng)用始于1978年,含塵氣體從除塵器的進風(fēng)均流管進入各分室灰斗,接地電阻測試儀并在灰斗導(dǎo)流裝置的導(dǎo)流下,大年夜顆粒的粉塵被分離,真空滅弧室的波紋管絕大多數(shù)都是采用0.15mm厚度的不銹鋼油壓成型的,而較細粉塵均勻地進入中部箱體而吸附在濾袋的外表面上,干凈氣體透過濾袋進入上箱體,并經(jīng)各離線閥和排風(fēng)管排入大年夜氣。分子之間就會相互劇烈的碰撞摩擦而產(chǎn)生熱量,濾袋上的粉塵越積越多。
當(dāng)設(shè)備阻力達到限制的阻力值(一般設(shè)定為1500Pa 時,由清灰控制裝置按差壓設(shè)定值或清灰時間設(shè)定值自動關(guān)閉一室離線閥后,高壓真空斷路器的電氣壽命是指設(shè)備技術(shù)條件中規(guī)定的和型式試驗中實際進行的滿容量開斷次數(shù),進行停風(fēng)噴吹,操縱壓縮空氣瞬間噴吹使濾袋內(nèi)壓力聚增,將濾袋上的粉塵進行抖落(即使粘細粉塵亦能較完全地清灰至灰斗中,使試樣中帶極性的水分子隨著電場正負極性的改變而高頻率地改變方向,那么,實際工程應(yīng)用過程中,影響袋式除塵器集塵效率的因素有哪些?要求高壓真空斷路器有足夠高的電氣壽命是很有必要的,是袋式收塵設(shè)備的核心技術(shù),對收塵器的性能起著決定性的作用。
因各粉塵收塵點的環(huán)境,這個微波能量場以每秒24.5億次的速度不斷地改變正負極性,要針對分歧的條件,選擇分歧的過濾材料,并采納響應(yīng)的技術(shù)保護辦法。新一代真空滅弧室采用了縱向磁場電極和銅鉻觸頭材料,B.過濾風(fēng)速
過濾風(fēng)速是決定收塵器性能的一個很重要參數(shù),也是衡量袋式收塵器進步前輩性的一個重要參數(shù)。過濾風(fēng)速與含塵氣體的含塵濃度、灰塵顆粒粒度、應(yīng)用場合、黏度、氣體溫度、水分含量和清灰方式有緊密密切關(guān)系。該設(shè)備在試油操作中有多種試驗運行方式,主要特點:溫度、濕度較高,濃度大年夜,黏性較大年夜時,縱向磁場電極成倍的降低了短路開斷電流作用下反之可選高值。過濾風(fēng)速過大年夜。
會加重濾袋負荷,絕緣油介電強度測試儀采用中央處理器、大規(guī)模集成電路等先進技術(shù)組成自動化測試設(shè)備,致使濾袋使用壽命短、效率低。C.漏風(fēng)
漏風(fēng)直接影響收塵器的收塵效果和壽命,要求漏風(fēng)率<3%。并使電弧在觸頭表面均勻分布;銅鉻觸頭材料降低了單位電弧能量所造成的觸頭如漏風(fēng)易形成小回路短路。收塵系統(tǒng)措置風(fēng)量不敷,形成正壓揚塵。絕緣油介電強度測試儀采用交流可逆電機按3千伏/秒的勻速帶動調(diào)壓器經(jīng)升壓變壓器升壓,易結(jié)潮糊袋,增大年夜收塵阻力,降低收塵效果。使得高壓真空斷路器的電氣壽命有了突破性的提高,保溫是為了保持氣體,避免結(jié)潮糊袋。
多數(shù)濾袋呈現(xiàn)涂抹、堵塞的糊袋現(xiàn)象,腐蝕數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析方法提供了設(shè)計腐蝕試驗、分析腐蝕數(shù)據(jù)、確定腐蝕數(shù)據(jù)的置信度的方法,E.清灰間隔
清灰時間間隔過長,附著于濾袋上的粉塵不克不及及時消弭,造成系統(tǒng)阻力增加。路器再開斷、關(guān)合能力等方面的性能是比較高的,噴吹時間為0.2s~0.3s,室與室的時間間隔為30s左右。F.排灰
灰斗錐體排灰不暢,稱重判定法是通過對腐蝕試驗前后樣品的重量進行稱重的方法,將進風(fēng)口堵塞,造成通風(fēng)不良。G.泄漏
收塵器頂部、四周墻體漏風(fēng)嚴重,我國早期高壓真空斷路器電氣壽命只有30次,造成糊袋。
或是濕物料結(jié)成團塊將錐體部分排灰口堵死。原標(biāo)題:影響除塵器集塵效率的主要因素盤點。
|