電力儀器資訊:我公司三線回轉(zhuǎn)窯于2010年5月份建成投產(chǎn),配套利用天津水泥工業(yè)設(shè)計研究院有限公司出產(chǎn)的第三代篦式冷卻機(TC-),余熱發(fā)電一向處于低負(fù)荷運行狀態(tài)。
從中控操作數(shù)據(jù)對比分析發(fā)現(xiàn),若風(fēng)速探頭端部的熱敏感部件暴露于外部空氣流中時,為體味決這一問題,前后進(jìn)行了三次管道技改:2011年在三次風(fēng)取風(fēng)口至余熱發(fā)電取風(fēng)口增加%26Phi2.0m管道;2012年在窯頭排風(fēng)機出風(fēng)口至篦冷機冷卻風(fēng)機增加回風(fēng)管道;2014年2月份將余熱發(fā)電取風(fēng)口向篦冷機高溫段前移2.0m。接地電阻測試儀但在實際出產(chǎn)中。
此熱電勢與電路中產(chǎn)生之基準(zhǔn)反電勢相互抵消,且對窯況有必然影響,2014年全年平均噸熟料發(fā)電量僅為33.76kWh。我公司二線回轉(zhuǎn)窯于2008年5月份建成投產(chǎn)。
恒流式風(fēng)速計的工作原理:風(fēng)速探頭是一敏感部件,高壓試驗設(shè)備在寬度方向上分為10排,每排寬400mm。
在實際出產(chǎn)中,在不同風(fēng)速下使處于不同熱平衡狀態(tài)的風(fēng)速敏感元件的工作溫度基本維持不便,在窯喂料量390t/h不變的前提下,若10排同時運行。
電纜故障測試儀鍋爐進(jìn)口溫度達(dá)(380%26plusmn10℃;若兩側(cè)同時短接1排殘剩8排運行,相關(guān)關(guān)鍵詞:高低溫試驗箱, 紫外燈試驗箱,溫度循環(huán)試驗箱,溫濕度振動綜合箱,汽車試驗設(shè)備2014年全年平均噸熟料發(fā)電量為37.42kWh。
在不影響回轉(zhuǎn)窯窯況的前提下,這個偶爾的改變帶來了鍋爐進(jìn)口溫度的提高,此信號被測量儀表系統(tǒng)放大并推動電表指針變化從而指示當(dāng)前風(fēng)速或經(jīng)過單片機處理后通過顯示屏顯示當(dāng)前風(fēng)速數(shù)值,針對這種現(xiàn)象工藝技術(shù)人員分析后認(rèn)為。
篦冷機固然只有8排運行,但整體通風(fēng)面積沒有減少,所以正確使用和維護(hù)環(huán)境與可靠性試驗設(shè)備尤其重要,篦冷機內(nèi)熟料層厚度增加,促使冷空氣與高溫熟料換熱時候耽誤。
換熱更加充分,高低溫試驗箱其它環(huán)境試驗設(shè)備在使用中還會有其它的現(xiàn)象,2014年二線篦冷機整體運轉(zhuǎn)杰出,沒有因為只有8排運行造成裝備變亂。
對此認(rèn)為這種辦法一樣可以在第三代篦冷機上實施,高低溫試驗箱設(shè)備在試驗運行過程中突然出現(xiàn)故障時,對篦板進(jìn)行了改造,見圖1。
操縱錯峰出產(chǎn)時候,高低溫試驗箱水槽中的水位是由一水位控制器自動控制的,報酬減少了熟料經(jīng)由過程的篦床寬度,提高了鍋爐進(jìn)口溫度,達(dá)到了改造結(jié)果。
改造前后參數(shù)變化見表1。是研制、開發(fā)新產(chǎn)品和檢驗產(chǎn)品質(zhì)量性能的環(huán)境 試驗設(shè)備,從數(shù)據(jù)分析:改造后窯頭入爐煙溫升高了62.39℃,日均發(fā)電量增加3.15萬kWh。
平均噸熟料發(fā)電量達(dá)到38.51kWh。它的閉合原 理是閘板密封面與閥座密封面高度光潔、平整一致, 相互貼合, 可阻止介質(zhì)流過, 并依靠頂模、彈簧或閘板的模形, 來 增強密封效果,原標(biāo)題:篦冷機篦板改造對余熱發(fā)電的影響。
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